Специальные цены   новые товары
+ Ответить в теме
Страница 33 из 73 ПерваяПервая ... 23 31 32 33 34 35 43 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,281 по 1,320 из 2913

Crius Hobby MultiWii

Тема раздела Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка. в категории Квадрокоптеры и мультироторы; Сообщение от SovGVD купить crius lite У меня и так лайт версия!...

  1. #1281

    Регистрация
    01.02.2011
    Адрес
    Рязань
    Возраст
    31
    Сообщений
    275
    Цитата Сообщение от SovGVD Посмотреть сообщение
    купить crius lite
    У меня и так лайт версия!

  2.  
  3. #1282

    Регистрация
    29.01.2011
    Адрес
    Дмитров
    Возраст
    29
    Сообщений
    4,599
    Записей в дневнике
    77
    Цитата Сообщение от eria Посмотреть сообщение
    У меня и так лайт версия!
    ну тогда там уже adxl345, который мне нравится, в SE BMA180, который вроде бы лучше, но мне как то с ним не везет

  4. #1283

    Регистрация
    01.02.2011
    Адрес
    Рязань
    Возраст
    31
    Сообщений
    275
    Не знаешь почему с виброизоляцией стало намного хоже взлетать? Казало бы должно быть всё с точностью на оборот.

  5. #1284

    Регистрация
    29.01.2011
    Адрес
    Дмитров
    Возраст
    29
    Сообщений
    4,599
    Записей в дневнике
    77
    с виброизоляцией нельзя перебарщивать - иначе платка будет дрыгаться не в такт всему коптеру и отсюда вылезет тонные проблем... тем более что в кастомных версиях от mahowik летает всё замечательно без каких либо виброгашений

  6.  
  7. #1285

    Регистрация
    16.11.2010
    Адрес
    Орск
    Возраст
    39
    Сообщений
    647
    Записей в дневнике
    18
    при заливки софта из среды, обязательно полный FTDI иметь, как вроде должно rx+tx+gnd должно быть достаточно, а то что то у меня через ap220 линк не работает, в софтине модули настраивал, как проверить их работоспособность?

  8. #1286

    Регистрация
    06.09.2006
    Адрес
    Москва
    Возраст
    41
    Сообщений
    1,597
    Цитата Сообщение от eria Посмотреть сообщение
    чё я не так сделал?
    Цитата Сообщение от eria Посмотреть сообщение
    Поставил плату на мочалку
    Уберите мочалку .
    Цитата Сообщение от lenin959 Посмотреть сообщение
    вий был помещен на демпферы из компрессорных силиконовых трубок для аквариума.
    У меня намертво прикрученно, висит нормально, вот только пиды большие(P 14,16,18)

  9. #1287
    DVE
    DVE вне форума

    Регистрация
    16.06.2008
    Адрес
    EU
    Возраст
    37
    Сообщений
    4,386
    Зачем же мочалки переводить, продается хороший скотч для зеркал в хозяйственных магазинах, мягкий, толстый и держит мертво. Ну и скотч двухсторонний с Хоббикинга тоже ничего.

  10.  
  11. #1288

    Регистрация
    01.02.2011
    Адрес
    Рязань
    Возраст
    31
    Сообщений
    275
    Цитата Сообщение от DVE Посмотреть сообщение
    Зачем же мочалки переводить, продается хороший скотч для зеркал в хозяйственных магазинах, мягкий, толстый и держит мертво. Ну и скотч двухсторонний с Хоббикинга тоже ничего.
    Выложите видео как ваш аппарат летает .
    И вообще, тут уже много людей появилось которые летают на мультивий, не хотите ли вы видео своих полётов выложить, посмотреть так сказать у кого что получилось?

  12. #1289
    DVE
    DVE вне форума

    Регистрация
    16.06.2008
    Адрес
    EU
    Возраст
    37
    Сообщений
    4,386
    Я сейчас поменял Crius на более новую плату от Drotek - там лучше датчики, выведен i2c, есть USB и пр (цена за вычетом налогов 62 евро).
    Старую плату уже продал, так что сравнительного теста сделать не могу, по ощущениям, новая летает лучше.

  13. #1290

    Регистрация
    29.01.2011
    Адрес
    Дмитров
    Возраст
    29
    Сообщений
    4,599
    Записей в дневнике
    77
    Цитата Сообщение от DVE Посмотреть сообщение
    там лучше датчики
    какие хоть?

  14. #1291
    DVE
    DVE вне форума

    Регистрация
    16.06.2008
    Адрес
    EU
    Возраст
    37
    Сообщений
    4,386
    MPU6050 + HMC5883 + MS5611

  15. #1292
    DVE
    DVE вне форума

    Регистрация
    16.06.2008
    Адрес
    EU
    Возраст
    37
    Сообщений
    4,386
    2 All:
    Новая плата с логотипом Crius:
    http://www.aliexpress.com/product-fm...olesalers.html

    Интересно, апгрейд или клон?

    Разница похоже только одна - i2c разъем сделали.
    Последний раз редактировалось DVE; 17.06.2012 в 12:38.

  16. #1293

    Регистрация
    06.04.2012
    Адрес
    Germany
    Возраст
    40
    Сообщений
    68
    Цитата Сообщение от DVE Посмотреть сообщение
    Разница похоже только одна - i2c разъем сделали.
    Размеры изменились. Стала меньше.

  17. #1294

    Регистрация
    29.01.2011
    Адрес
    Дмитров
    Возраст
    29
    Сообщений
    4,599
    Записей в дневнике
    77
    Цитата Сообщение от DVE Посмотреть сообщение
    Новая плата с логотипом Crius:
    ITG3205
    BMA180
    HMC5883L
    BMP085

    ну вот кто мешал поставить новые датчики? а так не вижу смысла в этом апгрейде... crius lite + свой компас и барометр выглядит интереснее, да и на гудлаке вылезли платки с 328p и современными датчиками, по 60-70$ за весь комплект

  18. #1295

    Регистрация
    25.05.2012
    Адрес
    Новосибирск
    Возраст
    30
    Сообщений
    161
    Сегодня очередной запуск - все равно не так стабильно как хотелось бы, но все же. вокруг себя вертится, триммированием на пульте сложно выровнить, потому как инерцию некую приобретает.

    под конец не уследил за разрядом аккума - один пропеллер остановился и коптер ушел в пике, хорошо высота небольшая была.

    Еще заливал версию от mahovik - так движки не армились даже. хз чего не так.

  19. #1296

    Регистрация
    29.01.2011
    Адрес
    Дмитров
    Возраст
    29
    Сообщений
    4,599
    Записей в дневнике
    77
    кстатии о вращении - сегодня гекса крутилась и даже не взлететь, поменял в конфиге в самом начале направления YAW - и всё ок стало, только YAW в инверте, но быстро привыкаешь =) фиг знает чего не так сделал, но отлетал половину 8Ah аккума... дети блин сбежались, вокруг коптера встали, смотрят и спрашиваю "а почему не летает?"... ага "вот прям ща ровненько вам по лицам взлечу" ^_^ в итоге мамаши забрали своих детей подальше и взлетел нормально
    зы: один мальчик забавный был... я только приземлился (а кстаии я научился приземляться без поломки шаси и прочего) на асфальт, а он "теперь я буду летать" и на пульт смотрит

  20. #1297

    Регистрация
    25.05.2012
    Адрес
    Новосибирск
    Возраст
    30
    Сообщений
    161
    =)))

    мы в поле запускали, ни один пропеллер не сломал в этот раз, один луч погнул, но это фигня, потому как утром все лучи уже меняли на новые))

    он не так крутится, чтобы сильно, по чуть чуть, но получается если далеко отлететь, то из-за кручения сложно разобрать где у него какая сторона, чтобы просто обратно вернуть.

    уже думаю carefree режим попробовать, может с ним нормально будет)

    Цитата Сообщение от SovGVD Посмотреть сообщение
    отлетал половину 8Ah аккума
    это 8000mah ? насколько хватает ее по времени ?

  21. #1298

    Регистрация
    29.01.2011
    Адрес
    Дмитров
    Возраст
    29
    Сообщений
    4,599
    Записей в дневнике
    77
    Цитата Сообщение от Richard Ferlow Посмотреть сообщение
    насколько хватает ее по времени ?
    2.2кг (с подвесом и фотиком) гекса с 20-22L примерно на 10-15 минут, точнее 10-12 минут 100% летает, но может и чуть подольше, хочу попробовать 2*6Ah купить, по идее аж до 20 минут можно растянуть удовольствие, но мне и 10 как то хватает, особенно когда прохожие за спиной, дети просят полетать, сверху высоковольтные провода, слева закрытая (и когда то секретная) территория и всё это на фоне порывистого ветра
    Последний раз редактировалось SovGVD; 17.06.2012 в 17:05.

  22. #1299

    Регистрация
    25.05.2012
    Адрес
    Новосибирск
    Возраст
    30
    Сообщений
    161
    Я померил дома напряжение - 3,7 на банку...чего ему нехватило...

  23. #1300
    DVE
    DVE вне форума

    Регистрация
    16.06.2008
    Адрес
    EU
    Возраст
    37
    Сообщений
    4,386
    Цитата Сообщение от SovGVD Посмотреть сообщение
    ну вот кто мешал поставить новые датчики? а так не вижу смысла в этом апгрейде... crius lite + свой компас и барометр выглядит интереснее, да и на гудлаке вылезли платки с 328p и современными датчиками, по 60-70$ за весь комплект
    Согласен, тут единственный плюс это размер, но так и нет USB.
    Для мелколетов есть решения и поинтереснее:
    http://flyduino.net/NanoWii-ATmega32...ed-MultiWii-FC


    Цитата Сообщение от SovGVD Посмотреть сообщение
    да и на гудлаке вылезли платки с 328p и современными датчиками, по 60-70$ за весь комплект
    Все равно, те же яйтса, только в профиль Куча плат, но по функционалу все одинаковы.
    Имхо нужна плата в которой были бы:
    - нормальный serial-порт для gps (код Multiwii его уже поддерживает вроде бы), а не затычки типа i2c
    - выносная плата баро/компас, чтобы ставить повыше от наводок

    Вот это был бы хит, но что-то клонеры торопятся не в том направлении
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения
Название: NanoWii.jpg‎
Просмотров: 529
Размер:	50.9 Кб
ID:	658990  
    Последний раз редактировалось DVE; 17.06.2012 в 20:08.

  24. #1301

    Регистрация
    17.02.2012
    Адрес
    Беларусь, Борисов
    Возраст
    31
    Сообщений
    296
    Записей в дневнике
    6
    Ну вот кажись дособирал и настроил гексу, с пидами просто пипец, по Pitch P аж 18 пришлось ставить, а по roll P 7 по стандартному для FPV при D40.
    питч пришлось задрать из за того что практически не сопротивляется внешним воздействиям, видимо это вызвано конструкцией рамы, или недоработкой прошивки, но при повышении P почему то в левел, гекса возвращается с 45 градусного крена секунды три, это по питчу, а по ролл как положено следит за стиком. и где бы это подправить не понимаю((( но результат получился такой вот еще бочки тут точо не покрутить))) я к тому что при максимальном отклонении ролл гекса совсем не резко отклоняется по сравнению с квадриком, но делался то для съемки, думаю лучше уже не станет, осталось только регули попробовать прошить

  25. #1302

    Регистрация
    25.05.2012
    Адрес
    Новосибирск
    Возраст
    30
    Сообщений
    161
    Цитата Сообщение от Mihbay Посмотреть сообщение
    но результат получился такой вот
    Так а в комнате на такой высоте большой коптер на мой взгляд особо нет смысла испытывать - там он сам себе мешает нагнетаемым потоком...

  26. #1303

    Регистрация
    29.01.2011
    Адрес
    Дмитров
    Возраст
    29
    Сообщений
    4,599
    Записей в дневнике
    77
    хорошо держится для комнаты... рекомендую выйти на улицу и попробовать - будет летать как по маслу
    ... надо тоже P задрать будет, летает стабильно, но вяло немного, до осциляции точно далеко, но это после перепрошивки новеньких HK blueseries регулей (8 штук запечатанных лежат и ждут своего спаривания с программатором )

  27. #1304

    Регистрация
    25.05.2012
    Адрес
    Новосибирск
    Возраст
    30
    Сообщений
    161
    Цитата Сообщение от SovGVD Посмотреть сообщение
    надо тоже P задрать будет
    P - это скорость реакции на стики ? до каких значений задрать можно ? =)

  28. #1305

    Регистрация
    26.09.2005
    Адрес
    Балашиха
    Возраст
    41
    Сообщений
    407
    Записей в дневнике
    1
    Цитата Сообщение от Mihbay Посмотреть сообщение
    по Pitch P аж 18 пришлось ставить
    Думал только у меня на гексе так, в руках при попытке отклонить по питчу при маленьком Р сопротивляется очень вяло, задрал Pitch P до 17, в безветренную погоду если завесить коптер передатчик можно на землю положить на пару минут спокойно, но если дует ветерок или спуск с высоты (даже не быстро) начинает немного колбасить. Для полетать нормально, для поснимать не пойдет, надо крутить пиды дальше, где можно подглядеть хорошо работающие пиды для гексы прошитой 2.0 ?

  29. #1306

    Регистрация
    29.01.2011
    Адрес
    Дмитров
    Возраст
    29
    Сообщений
    4,599
    Записей в дневнике
    77
    Цитата Сообщение от Richard Ferlow Посмотреть сообщение
    это скорость реакции на стики?
    это скорость реакции системы на влияния (например завал на одну сторону).. вот тут годная инструкция по настройки

  30. #1307

    Регистрация
    25.05.2012
    Адрес
    Новосибирск
    Возраст
    30
    Сообщений
    161
    Цитата Сообщение от SovGVD Посмотреть сообщение
    . вот тут годная инструкция по настройки
    Мне вот неясно - вот коптер в руках крутит все пропеллеры, как я увеличивайте значение коэффициента Р до тех пор, пока не ощутите, что довольно сложно противостоять реакции коптера. это делать буду ? это же его посадить нужно и подключиться к нему компом...а вообще диапазоны мин-макс как узнать какие там ?

  31. #1308

    Регистрация
    17.02.2012
    Адрес
    Беларусь, Борисов
    Возраст
    31
    Сообщений
    296
    Записей в дневнике
    6
    Цитата Сообщение от skyrider Посмотреть сообщение
    Думал только у меня на гексе так, в руках при попытке отклонить по питчу при маленьком Р сопротивляется очень вяло, задрал Pitch P до 17, в безветренную погоду если завесить коптер передатчик можно на землю положить на пару минут спокойно, но если дует ветерок или спуск с высоты (даже не быстро) начинает немного колбасить. Для полетать нормально, для поснимать не пойдет, надо крутить пиды дальше, где можно подглядеть хорошо работающие пиды для гексы прошитой 2.0 ?
    у меня ролл стоит P7 d40 и сопротивляется достаточно, старался подогнать питч под ролл так настроек не хватает, ну уже сопротивление становится похожим на ролл при P17-20 d40-60 но вот бы 25 попробовать так прога же не дает! только до 20 можно, такое ощущение что из за того что на питч работает по 2 луча а на ролл по три луча на сторону, в прошивки не выставили увлечение оборотов двигателя для питч, ну или что то типа того, получается что по питчу просто мощности не хватает, я не совсем понимаю как программа написана, но смысл должен быть такой, например если при зависании у нас двигатели работают на 1000 оборотов то при возмущении от внешних воздействий мозги поднимают мощность на движках в противоположном направлении к примеру на 10% на питч и ролл, но на ролл у нас работает 3 движка на сторону, получается что ему хватает а вот на питч нужно чтоб не на 10% поднимал а на 20%. и это делать не настройками пид а именно где то в программе прошивки, должны быть такие настройки, и если их изменить то потом уже можно будет уровнять пиды питч и ролл,
    обратите внимание на видео там видно как по ролл сопротивляется просто отменно, а по питч далеко не сражу и это при P15 D60, а вот ставишь P20 уже практически перестает колбасить и начинает вести себя как ось ролл
    Последний раз редактировалось Mihbay; 18.06.2012 в 13:55.

  32. #1309

    Регистрация
    29.01.2011
    Адрес
    Дмитров
    Возраст
    29
    Сообщений
    4,599
    Записей в дневнике
    77
    Цитата Сообщение от Mihbay Посмотреть сообщение
    где то в программе прошивки, должны быть такие настройки
    в output миксы рам прописаны
    Код:
      #ifdef HEX6
        motor[0] = PIDMIX(-1/2,+1/2,+1); //REAR_R
        motor[1] = PIDMIX(-1/2,-1/2,-1); //FRONT_R
        motor[2] = PIDMIX(+1/2,+1/2,+1); //REAR_L
        motor[3] = PIDMIX(+1/2,-1/2,-1); //FRONT_L
        motor[4] = PIDMIX(+0  ,-1  ,+1); //FRONT
        motor[5] = PIDMIX(+0  ,+1  ,-1); //REAR
      #endif
      #ifdef HEX6X
        motor[0] = PIDMIX(-1/2,+1/2,+1); //REAR_R
        motor[1] = PIDMIX(-1/2,-1/2,+1); //FRONT_R
        motor[2] = PIDMIX(+1/2,+1/2,-1); //REAR_L
        motor[3] = PIDMIX(+1/2,-1/2,-1); //FRONT_L
        motor[4] = PIDMIX(-1  ,+0  ,-1); //RIGHT
        motor[5] = PIDMIX(+1  ,+0  ,+1); //LEFT
    PIDMIX(ROLL, PITCH, YAW);
    теория микширования (англ полная версия)

    кстатии реально по роллу 50% задано, хотя в теории должно быть 87% для обычной гексы (вперд и назад по одному лучу и по 2 в бока)

  33. #1310

    Регистрация
    17.02.2012
    Адрес
    Беларусь, Борисов
    Возраст
    31
    Сообщений
    296
    Записей в дневнике
    6
    ну вот походу оно и есть мощность переднего левого и переднего правого движка делится на 2, может попробовать поставить делить на 1.5

  34. #1311

    Регистрация
    29.01.2011
    Адрес
    Дмитров
    Возраст
    29
    Сообщений
    4,599
    Записей в дневнике
    77
    а может поэтому у меня и крутит странно гексу =) надо будет померить и прикинуть реальные значения
    чисто теоретически должно быть
    Код:
    #ifdef HEX6
        motor[0] = PIDMIX(-0.87,+1/2,+1); //REAR_R
        motor[1] = PIDMIX(-0.87,-1/2,-1); //FRONT_R
        motor[2] = PIDMIX(+0.87,+1/2,+1); //REAR_L
        motor[3] = PIDMIX(+0.87,-1/2,-1); //FRONT_L
        motor[4] = PIDMIX(+0   ,-1  ,+1); //FRONT
        motor[5] = PIDMIX(+0   ,+1  ,-1); //REAR
      #endif
    ... ну или моторы боковые ближе к центру сдвигать

  35. #1312

    Регистрация
    17.02.2012
    Адрес
    Беларусь, Борисов
    Возраст
    31
    Сообщений
    296
    Записей в дневнике
    6
    если я не ошибаюсь то у вас гексу сейчас закручивает именно когда сопротивляется внешним воздействиям? может нужно так?
    motor[0] = PIDMIX(-0.87,+0.87,+1); //REAR_R
    или так
    motor[0] = PIDMIX(-1/1.5,+1/1.5,+1); //REAR_R
    просто получается что на понижение у вас стоит -0.87 а на увлечение +1\2 в итоге ерунда)) это только предположения

  36. #1313

    Регистрация
    29.01.2011
    Адрес
    Дмитров
    Возраст
    29
    Сообщений
    4,599
    Записей в дневнике
    77
    у меня она начинает крутиться как волчок на старте, если не инвертированно направление вращения YAW... как вариант я тупо моторы неправильно заставил вращаться
    а вот про миксы вот тут готовая табличка с коэффициентами http://code.google.com/p/ardupirates/wiki/motormixing после Hexa classic mode
    ... и странная надпись "NOTE: The current NG code, is not using the 87% on roll, but 100%; in this case it is like the all four left and right motors were a bit farther away from center (13%)." - видимо чтобы моторы крутились на полном ходу и выдавали максимальную тягу, когда надо

  37. #1314

    Регистрация
    26.10.2010
    Адрес
    Истра
    Возраст
    38
    Сообщений
    901
    Вчера наночь глядя мучал изделие. Нашел еще одну дыру в ВИИ, так никто не строит )
    Вий чувствителтеный к развесовке например, а аффтры даже предлагают триммировать в акром моде. А должно быть пох на постоянное возмущающие воздействие.
    Попробую сегодня вечером "наскоком" исправить, должно в ветер намного луче работать начать.

  38. #1315

    Регистрация
    29.01.2011
    Адрес
    Дмитров
    Возраст
    29
    Сообщений
    4,599
    Записей в дневнике
    77
    Цитата Сообщение от Mihbay Посмотреть сообщение
    получается что на понижение у вас стоит -0.87 а на увлечение +1\2 в итоге ерунда
    какой понижение/увеличение? это оси X, Y и Z и грубо говоря координаты расположения моторов

    Цитата Сообщение от VitaliyRU Посмотреть сообщение
    Вий чувствителтеный к развесовке например
    вроде бы нет... не раз видео видео, когда на multiwii навешивают на край груз и он продолжает ровно лететь

  39. #1316

    Регистрация
    17.02.2012
    Адрес
    Беларусь, Борисов
    Возраст
    31
    Сообщений
    296
    Записей в дневнике
    6
    Цитата Сообщение от SovGVD Посмотреть сообщение
    какой понижение/увеличение?
    точняк это я ступил, посмотрел сейчас таблицу, FrontRight CCW PIDMIX(-1/2 это питч, +1/2 это ролл,+1 яав) вот и получается что по питч у нас в стандарте идет 50% а по ролл стоит 100%
    motor[4] = PIDMIX(+0 ,-1 ,+1); //FRONT
    motor[5] = PIDMIX(+0 ,+1 ,-1); //REAR

  40. #1317

    Регистрация
    29.01.2011
    Адрес
    Дмитров
    Возраст
    29
    Сообщений
    4,599
    Записей в дневнике
    77
    Цитата Сообщение от Mihbay Посмотреть сообщение
    PIDMIX(-1/2 это питч, +1/2 это ролл,+1 яав)
    нет
    #define PIDMIX(X,Y,Z) rcCommand[THROTTLE] + axisPID[ROLL]*X + axisPID[PITCH]*Y + YAW_DIRECTION * axisPID[YAW]*Z
    PIDMIX (roll, pitch, yaw) - оси вращения

  41. #1318

    Регистрация
    26.10.2010
    Адрес
    Истра
    Возраст
    38
    Сообщений
    901
    Цитата Сообщение от SovGVD Посмотреть сообщение
    вроде бы нет... не раз видео видео, когда на multiwii навешивают на край груз и он продолжает ровно лететь
    Вот как раз это вчера и изучал. Мой последнее время стабильно не висел в акром моде(висел как бы маятником, рывками) да и назад дрейфовал. Весь моск поломал в чем дело. Оказалось крепление аака на пару ММ назад сползло. Я еще в коде обратил внимание. Разность в тяге моторов может быть только тогда(DI не трогаем для простоты, только P) когда есть угловая скорость. Т.е. что-то превешивает(акк не ровно висит) начинается вращение назад, P исправило до 0й угловой скорости, но выровняло обороты винтов его опять перевешивает и все по новой. Ну а засчет I и появляется "маятник", т.к. I возращает ошибку накопленную P. Просто для P больше нуу, 6 это слабо заметно, а у меня P 4 и масса 70 грамм всего - ой как заметно.

  42. #1319

    Регистрация
    17.02.2012
    Адрес
    Беларусь, Борисов
    Возраст
    31
    Сообщений
    296
    Записей в дневнике
    6
    ну я это и имел ввиду только там есть еще команды {PITH} {ROLL} где по питч работают 2 движка на сторону а на ролл 3 именно поэтому и стоит 0
    BackCCW = - ( 1 * Pitch) - ( 0 * Roll) + Yaw так как при питче нам не нужна компенсация по ролл

  43. #1320

    Регистрация
    29.01.2011
    Адрес
    Дмитров
    Возраст
    29
    Сообщений
    4,599
    Записей в дневнике
    77
    Цитата Сообщение от VitaliyRU Посмотреть сообщение
    Мой последнее время стабильно не висел в акром моде
    а с чего он должен висеть в акро?

+ Ответить в теме

Похожие темы

  1. Hobby King Piaget EPP-CF 3D
    от upshifting в разделе Паркфлаеры и «пенолеты»
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 16:27
  2. Продам Продам авто аппу на 2.4G Hobby King
    от GAD111 в разделе Барахолка. Аппаратура
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 18:29
  3. Проблема с заказом Baja 5b kit с A Main Hobbies! Помогите пожалуйста!
    от ECLIPSE G3 в разделе Магазины, интернет-торговля
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 23:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения