подвес на бк моторах (open source) от немцев

igoralekseevru

эпопея с убитой атмегой закончена с помощью рц-соседа с паяльной станцией и новой atmega328P-AU

Всем спасибо за помощь в моем блоге и личке. Приятно что есть люди готовые помочь.

Походу убил я фьюзы во время прошивки тыкалкой прошивалкой с ХК (новую атмегу прошил ей же но норм) первый раз делал все ночью - сонный и накуролесил.

Shuricus

Страшно теперь ею тыкать!

Господа, а кто силен в теории, какие КВ лучше для гоупро подвесов, побольше или поменьше? Вижу выбор, 80КВ и 140КВ.

devv
АлександрSWON:

Друзья! извените что вклиниваюсь, но вопрос для меня важен а вот ответа не нашел в ветке, есть камера некс 6, и есть три мотора для 3 осей Внимание вопрос)))))))) моторы с усилием 230 грамм(2206-140 кВ), 240 грамм(2804-210 кВ), и 540 грамм(4008-70 кВ)… моторы еще на заказаны но я не знаю на какую осб какой мотор лучше поставить?

Из личных наблюдений
ГЛБ ставят на все 3 оси - DYS-BGM4108-130T
рцтаймер на питч и ролл ставят - BGM5010(14N12P)

Gapey
Shuricus:

Господа, а кто силен в теории, какие КВ лучше для гоупро подвесов, побольше или поменьше? Вижу выбор, 80КВ и 140КВ.

тут все также как и с обычнвми двигателями … чем меньше кв тем выше напряжение питания нужно мотору …

Shuricus

Я не очень силен в теории работы моторов. Какой в результате все же выбрать и почему?

Gapey

ну вы питать его чем собралисЪ ??? от борта или от отдельного аккума ???
если от отдельгного то всеравно какой двигатель , под него потом и купите аккумы , предварительно выяснив что оптимальнее 3S или 4S …
если от борта то сколько там банок ??? если 4S то 80кв , если 3S то можно и 140 , если 2S то 140 , хотя может вообще не заработать или отрубаться на середине полета (МС драйверы двигателя будут отрубаться при низком напряжении батареи) …
все справедливо при условии что моторы одинаковых массогабаритов …

вообще выбирать мотор для подвеса по КВ неправильно , нужно смотреть не на КВ а на сопротивление обмоток …

Gapey

тот что с DX вообще непонятно как намотан … думаю экономия пары баксофф того нестоит …

те что с НК почти одинаковы , второй чутьчуть сильнее ито при услови что с него удастся отвести все тепло …
тут расчет такой - напряжение борта 11,1 вольт , соответственно при скважности ШИМ 100% максимальный ток у первого мотора 0,98 ампер , у второго 1,07 А … соответственно на первом моторе будет максимум 10,95 ватт на втором 11,85 ватт … те разница почти ватт …
для гопры оба двигателя будут с хорошим запасом по мощности , соответственно ШИМ будет не 100% а меньше (зачем греть двигатели впустую), притом у второго мотора при том-же усилии она будет меньше чем у первого … чем ближе скважность к 100% тем больше разрядов остается на регулировку и тем плавнее сама регулировка … соответственно первый мотор предпочтительнее … но если надумаете вместо гопры ставить чтото потяжелее запас может оказаться не лишним …
оба движка впринцепе будут нормально работать …

7 days later
igoralekseevru

друзья, помогите советом

есть контроллер от RCTimer и не родной IMU с 4 жильным силиконовым проводом (заказал на гудлакбае - гибкий) слышал что INT подключать не обязательно, НО НЕ РАБОТАЕТ! не проходит gyrocalibration

как быть?

igoralekseevru
igoralekseevru:

не проходит gyrocalibration

как быть?

Только сейчас заметил IMU работает нормально если потключено только USB как только подаю питание на контроллер - перестает работать

igoralekseevru
igoralekseevru:

Только сейчас заметил IMU работает нормально если потключено только USB как только подаю питание на контроллер - перестает работать

сенсор GY-521 про него пишут, что подтягивающие резисторы очень низкого сопротивления, менять резисторы на IMU? какой номинал?

This sensor board has a voltage regulator. So it can be used with 3.3V and with 5V. It has pull-up resistors of 2k2 on the I2C-bus. The value of 2k2 is rather low. If it is combined with other sensor board which have also pull-up resistors, the total pull-up impedance might be too low.
This schematic is hard to find, so here is a copy: playground.arduino.cc/…/MPU6050-V1-SCH.jpg

mataor

хм… вчера портанул на свою платку 49r161 прошивку немцев, так вот, по сравнению с r77 - отстой, хотя вроде бы и изменений капля была, а работать стало на порядок хуже.

mataor

кстати… таки появилась возможность…
ваяю сча свою прошивку под свой контроллер, основа - взял за основу управление движками и пид регуль из немца, 49r77 показало оч хорошие результаты как в руках так и на гексе, будет 3 оси, гуи соответственно свое.
если кому интересно - схемой могу впоследствии поделится…
проц хмега, прошивка через USB, настройка USB|уарт, до 6 входов, куча свободных ног еще в комплекте)))

petrochen

Перепутал полярность на rctimer контроллере.

  1. Драйвера на замену уже заказал.
  2. Стабилизатор на правой ноге показывает 0.2В, перепаял на новый, теперь 0.5В. Если новый стаб горит, что проверить? В чем может быть причина?

mataor
petrochen:

Если новый стаб горит, что проверить? В чем может быть причина?

причина в коротыше после стаба. проверять все

Иван
petrochen:

Если новый стаб горит, что проверить? В чем может быть причина?

судя по фотке - корткая на драйверах - их сдуть и проверить на КЗ

maloii

А кто как балансирует подвес? С моторами сложно балансировать, магниты не дают точно отбалансировать, кто как это решает?

petrochen
Иван:

судя по фотке - корткая на драйверах - их сдуть и проверить на КЗ

драйверы удалил еще до впайки нового стаба (откусил все ноги).
между землей и 5В шиной кз не промеряется.
при подключении USB горелый стаб грелся, напряжение было 3.3В, удалил стаб, напряжение при подключении USB стало 4.8В.
как можно затестить, сгорит новый стаб или нет ?
от USB кстати все работает (шьется и отображается инфа с датчиков).

petrochen
petrochen:

драйверы удалил еще до впайки нового стаба (откусил все ноги).
между землей и 5В шиной кз не промеряется.
при подключении USB горелый стаб грелся, напряжение было 3.3В, удалил стаб, напряжение при подключении USB стало 4.8В.
как можно затестить, сгорит новый стаб или нет ?
от USB кстати все работает (шьется и отображается инфа с датчиков).

паника отменяется.
запаял новый стаб, все работает.

всем спасибо за советы.

igoralekseevru

коллеги, повторю свой вопрос

  • есть 2 платы (китаец-немец и рцтаймер-китаец) - есть сеесор GY-521
  • включаем плату к USB - датчик работает графики крутятся
  • включаем питание на контролер (12в от понижающего БЭКа с 4S) - графики не крутятся - сенсор ничего не шлет в контроллер - пичалька

Пробегало в теме, что проблема в уровнях:

сложно - ставить LLC фильтры на датчик?
просто - поменять номинал подтягивающих резисторов на сенсоре? на SDA SCL шинах, какой номинал? 4.7к 10к 20к (там сейчас стоят 2.2к)

Что посоветуете?

igoralekseevru

только что обнаружил? что на что на китайце-немце есть на плате LLC транзисторы
goodluckbuy.com/v3-brushless-mount-control-panelse…
почему тогда не работает с GY-521? причем она же на фото такая же как и у меня (покупал отдельно правда) из за низкого сопротивления подтягивающих? Или во всем виноват няшный силиконовый провод с goodluckbuy.com/4p-silicone-wire-28awg-data-cable-…