oneshot125 регуляторы, прошивка

Z-Pilot
SergejK:

тот результат заслуга активного торможения регулятора

По моим сугубо субъективным ощущениям - да. Но меня не интересуем маркетинг в моем хобби… я плачу за него, а не мне))))

SergejK:

а не OneShot.

В тупом сервотестере его попросту нет…

Skank

Раз уж все установил,тоже не удержался и так как тестера у меня нет,вышел на улицу и заметил,что квадрик начало сильно тянуть в сторону,причем если дать нормально газу,его аж переварачивает,гироскопы откалиброваны норм,опять лопатить форум…(

dnuos

Точно такой же результат будет и на всех других автопилотах без OneShot. Я не согласен, сервотестер просто выдает шим импульс, и мы можем почувствовать только активное торможение, а вот с контроллера, пройдёт другой импульс ваншот

lunohod

Тут все про Oneshot125 пишут или про Oneshot aka PWMsync. Мои emax simonk регули вроде второе поддерживают. Стоит их прошивать на последнюю BLHeli и включить PWMSync или забить?

SergejK
lunohod:

Тут все про Oneshot125 пишут или про Oneshot aka PWMsync. Мои emax simonk регули вроде второе поддерживают. Стоит их прошивать на последнюю BLHeli и включить PWMSync или забить?

PWMSync или OneShot это фактически фишка только полетника, а не регуляторов. То что полетник внутри себя синхронизирует чтение с гироскопа и выдачу управляющего сигнала на моторы. Регуляторы моторов в данном случае вообще ни при чем.
Как я уже говорил тут, что даст результат, так это если в новой прошивке регуляторов включен режим торможения (он же DampedLight, Active Freewheeling или любая другая нецензурщина). Но опять таки, если в вашей текущей прошивке этот режим не включен. Проверить можно просто - сервотестером даете побольше газа, потом резко сбрасываете (но не до нуля). Если режим торможения включен - то мотор будет весьма резко (доли секунды) тормозиться. Если нет - будет весьма медленно (порядка секунды) замедляться.

lunohod
SergejK:

если в новой прошивке регуляторов включен режим торможения (он же DampedLight, Active Freewheeling или любая другая нецензурщина).

Emax регуляторы не умеют тормозить. 😦

dnuos

Не обязательно прошивать blheli, simonk последний поддерживает все режимы

5yoda5
CrazyCoder:

Мои настройки, нормально работают с 1806 2300kv на 3S:

Вроде вы товарищу DemagCompensation советовали поставить low, не? (угроза срыва синхры и выпуск синего дыма) А у вас стоит OFF.
У меня регули Афро 12а, движки DYS BE1806

levgal23

Пользую регулятор Sky 3 Quattro 12A (4 в одном). По описанию прошит BlHeli. Свистка нет, не подскажет ли кто, поддерживает ли регуль режим Damped Light и как его активизировать с пульта, не покупая свисток?

CrazyCoder
5yoda5:

Вроде вы товарищу DemagCompensation советовали поставить low, не? (угроза срыва синхры и выпуск синего дыма) А у вас стоит OFF.
У меня регули Афро 12а, движки DYS BE1806

А я решил рискнуть.

романкуприянов
dnuos:

прошил rctimer 12a (sk12a), прошивка simonk ваншот, тормоз работает, прошивка tgy.hex.

Можно по подробней по данным регулям , они по сервоприводу шьются ? Вроде кто то писал что они не шьются , можно ссылку на прошивку.

dnuos

Да шьются по сервопроводу, но с тормозом поторопился во всяком случае на dys 2300 1806 на полном газу идет срыв синхрогизации на средних оборотах работает, аналогично с вот этим товарищем www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2344619 он как то проблему решил, надо настроить тайминги не пойму в каком месте прошивки их менять, без тормоза срывов нет.

github.com/sim-/tgy, сайт с прошивкой , редактировать компилировать через lazyzero.de/kkflashtool, а проливать www.mediafire.com/folder/…/BLHeliSuite, через ккфлаштул у меня не шьъет через свисток, а чер блхелевскую утилиту вообще без проблем

rapidflash вот еще нашел хорошее прилдожение встраивается в хром есть все настройки и шьется через свисток

mataor

спайдеры 12А прошил через ардуиноюсблинкер…
мучаюсь с настройками - непонятные чирикания моторок

CrazyCoder
mataor:

мучаюсь с настройками - непонятные чирикания моторок

Naze32? MIN_COMMAND нужно поставить в 950-980.

crown
mataor:

мучаюсь с настройками - непонятные чирикания моторок

у меня на cc3d тоже при подачи питания чирикают понемногу

mataor
CrazyCoder:

MIN_COMMAND нужно поставить в 950-980.

угу… сам уже дошел до этого, правда в регулях сделал 1100-1900

Viktor_Kraikov
CrazyCoder:

Naze32? MIN_COMMAND нужно поставить в 950-980.

а как гарантированно правильно подобрать нужные циферьки ?

mataor

как перестанет щелкать - попытки запуска