Специальные цены   новые товары
+ Ответить в теме
Страница 80 из 105 ПерваяПервая ... 70 78 79 80 81 82 90 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,161 по 3,200 из 4200

Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников

Тема раздела Мини и гоночные коптеры до 300мм в категории Квадрокоптеры и мультироторы; Сообщение от nppc У вас случаем, не стоит PID луптайм 4кгц? Нет, я когда нашёл глюки на одном регуле, ушёл ...

  1. #3161

    Регистрация
    01.05.2014
    Адрес
    Москва, Перово
    Возраст
    42
    Сообщений
    1,396
    Записей в дневнике
    1
    Цитата Сообщение от nppc Посмотреть сообщение
    У вас случаем, не стоит PID луптайм 4кгц?
    Нет, я когда нашёл глюки на одном регуле, ушёл с multishot на oneshot125 и поставил looptime 500ms. Увы, никак не повлияло.

    Там если дать газу в конфигураторе, мотор начинает импульсами работать. А потом вдруг спохватывается и раскручивается нормально. Я же даже 10 секунд полетал плавно один раз.
    Кстати, у кого такая же фигня будет, смотрите блэкбокс. Там было видно, что на один мотор приходит 100 процентов газа, на остальные сильно меньше. Но коптер все равно валится. Вот потом и начал его мучать в конфигураторе.

  2.  
  3. #3162

    Регистрация
    28.03.2016
    Адрес
    Санкт-петербург
    Возраст
    27
    Сообщений
    197
    А start power какой в blheli стоит? И еще с motor timing пополбуйте поиграть

  4. #3163

    Регистрация
    01.05.2014
    Адрес
    Москва, Перово
    Возраст
    42
    Сообщений
    1,396
    Записей в дневнике
    1
    0.125, тайминги пробовал med и med-high.
    В любом случае, рег не жилец. Если в таком щадящем режиме не стартует нормально, что уж говорить про роллы-флипы
    Есть одна надежда, что PDB кривая и есть проблемы по передаваемому току. Вернусь с дачи домой, проверю. Ещё может с мотором проблема, обмотка хреново припаяна.

  5. #3164
    idk
    idk вне форума

    Регистрация
    18.07.2011
    Адрес
    Москва +7 903 229 34 36
    Возраст
    31
    Сообщений
    3,950
    Записей в дневнике
    2
    Вышла 3.0 rc 8
    У меня не шьется, видимо косяки со сборкой.
    Т.е. Верефикацию не проходит и мозг не стартует. Ircfusionf3.
    Кто там зареган не моглибы написать?
    Rc 7 тоже но мозг стартует летал нормально в прошлый раз.
    2.9.1 шьется без проблем.
    Конфигуратор 1.7.4
    Ну или подожду финальной.

  6.  
  7. #3165

    Регистрация
    05.08.2012
    Адрес
    Украина, ужгород
    Возраст
    61
    Сообщений
    1,774
    Цитата Сообщение от PaulM Посмотреть сообщение
    Есть одна надежда, что PDB кривая и есть проблемы по передаваемому току. Вернусь с дачи домой, проверю. Ещё может с мотором проблема, обмотка хреново припаяна.
    Есть еще одна надежда в Betaflight 3.0.0-RC8 поправили "Fix PPM for Revo" Надежда умирает последней, попробуйте, а вдруг ОНО

  8. #3166

    Регистрация
    07.07.2013
    Адрес
    Москва, Бескудниково
    Возраст
    27
    Сообщений
    285
    Записей в дневнике
    11
    Цитата Сообщение от AlexeyStn Посмотреть сообщение
    Летаю на Naze32 с Cleanflight и MinimOSD с прошивкой MW OSD. Всё работает.
    После каждого полёта (после дизарма) показывается таблица с результатами полёта: максимальная скорость, высота, расстояние.
    Мне она не нужна, только мешает. Возможно ли её как-то отключить?
    Нашёл ответ на свой вопрос сам. Дело было не в CleanFlight, а в MW_OSD. В файле Config.h раскомментировал #define SHORTSTATS, теперь после дизарма на экране Statistics показывается только время совершённого полёта и нет ненужной инфы с GPS (тем более GPS у меня нет).

  9. #3167

    Регистрация
    06.12.2014
    Адрес
    Кострома
    Возраст
    26
    Сообщений
    791
    Записей в дневнике
    1
    Цитата Сообщение от idk Посмотреть сообщение
    Вышла 3.0 rc 8
    У меня не шьется, видимо косяки со сборкой.
    У меня шьётся, но к мозгу не подключиться потом (BeerotorF3 -SPRACINGF3)

  10.  
  11. #3168

    Регистрация
    19.03.2016
    Адрес
    Тула
    Возраст
    45
    Сообщений
    702
    Цитата Сообщение от PaulM Посмотреть сообщение
    Там если дать газу в конфигураторе, мотор начинает импульсами работать. А потом вдруг спохватывается и раскручивается нормально.
    Была такая же фигня на обычных "пчёлках". Одна пчелка не работала на 3S а вторая на 4S. Вылечилось только заменой регулятора.

  12. #3169

    Регистрация
    01.05.2014
    Адрес
    Москва, Перово
    Возраст
    42
    Сообщений
    1,396
    Записей в дневнике
    1
    Самое интересное, что я их все проверял перед установкой. Но проверочная батарея у меня 3S.

  13. #3170

    Регистрация
    01.05.2014
    Адрес
    Москва, Перово
    Возраст
    42
    Сообщений
    1,396
    Записей в дневнике
    1
    Вернулся с дачи домой, начал разбираться с причиной. Опыт, полученный чтением форума , подсказывал, что дело не в регуле, а в самом моторе - так в итоге и оказалось. Первым же делом заменил мотор на запасной, и на том же регуле на 4S все заработало нормально. Вот так, век живи - век учись.
    Мотор был нулевый ZMX V2, есличо.

  14. #3171

    Регистрация
    10.05.2015
    Адрес
    Россия, москва (бирюлёво)
    Возраст
    41
    Сообщений
    1,135
    Записей в дневнике
    5
    О божечки! Как хорошо полетело на RC8!!! Срочно надо руки выправлять, чтоб летать соответственно.

  15. #3172

    Регистрация
    24.07.2016
    Адрес
    Саратов
    Возраст
    26
    Сообщений
    156
    Цитата Сообщение от Mugz Посмотреть сообщение
    О божечки! Как хорошо полетело на RC8
    На rc8 по умолчанию режекторный фильтр dterm включен на 260 герц с частотой среза 160 герц. Значит сетап шумный ))

  16. #3173

    Регистрация
    10.05.2015
    Адрес
    Россия, москва (бирюлёво)
    Возраст
    41
    Сообщений
    1,135
    Записей в дневнике
    5
    Цитата Сообщение от упячка Посмотреть сообщение
    На rc8 по умолчанию режекторный фильтр dterm включен на 260 герц с частотой среза 160 герц. Значит сетап шумный ))
    У меня он и в RC7 включен был (если ты про notch)

    однако RC7 вообще не летал. Скорей всего дело в MULTISHOT 32k. С ним прям как хотелось! Я аж от удивления даже недонастроенные пиды не корректировал и лог записать забыл

  17. #3174

    Регистрация
    24.07.2016
    Адрес
    Саратов
    Возраст
    26
    Сообщений
    156
    Цитата Сообщение от Mugz Посмотреть сообщение
    У меня он и в RC7 включен был (если ты про notch)
    В RC8 включен dterm_notch и даже при копировании настроек через diff фильтр остается включенным. Если не веришь можешь проверить набрав в консоли get dterm_notch

  18. #3175

    Регистрация
    18.04.2014
    Адрес
    Челябинск
    Возраст
    31
    Сообщений
    3,117
    Цитата Сообщение от Mugz Посмотреть сообщение
    Скорей всего дело в MULTISHOT 32k.
    Может есть повод мультишот отключить? Чисто в экспериментальных целях.

  19. #3176

    Регистрация
    10.05.2015
    Адрес
    Россия, москва (бирюлёво)
    Возраст
    41
    Сообщений
    1,135
    Записей в дневнике
    5
    Цитата Сообщение от упячка Посмотреть сообщение
    dterm_notch и даже при копировании настроек через diff фильтр остается включенным. Если не веришь можешь проверить набрав в консоли get dterm_notch
    я его в RC7 и включил после твоих постов

    Цитата Сообщение от Sabotaghe74 Посмотреть сообщение
    Может есть повод мультишот отключить? Чисто в экспериментальных целях.
    Здравая мысль. Попробую

  20. #3177

    Регистрация
    24.07.2016
    Адрес
    Саратов
    Возраст
    26
    Сообщений
    156
    Цитата Сообщение от Mugz Посмотреть сообщение
    я его в RC7 и включил после твоих постов
    Завтра rc8 затестирую, может коптер станет летать еще лучше.

  21. #3178

    Регистрация
    20.11.2015
    Адрес
    Харьков, Украина
    Возраст
    29
    Сообщений
    37
    del
    Последний раз редактировалось lambros_x86; 21.08.2016 в 23:53. Причина: не туда

  22. #3179

    Регистрация
    24.01.2016
    Адрес
    Калуга
    Возраст
    36
    Сообщений
    625
    прошил 3.0 рц8 после 281. ну что сказать. глобально ничего не поменялось. может коптер чуть плавней летит. нужно повесить камеру поснимать.
    на стоковых пидах пружина. поднял Д в два раза и чуть П. вроде нормально.
    (но и на 281. Д=40. на моём конфиге). буду настраивать. и присматриваться.

    а да. что заметил. пружина не только после большого манёвра. но и при небольших отклонениях положения. с небольшим ускорением. мне это показалось странным. повышение Д вроде почти решило эту проблему....
    пропваша пока не смог добиться. странно. нужно ещё полетать.

  23. #3180

    Регистрация
    24.01.2016
    Адрес
    Калуга
    Возраст
    36
    Сообщений
    625
    облетал ещё РЦ8.
    обратил внимание на минусы. висим. сбрасываем газ. потом добавляем. коптер плывёт. его болтает.
    кручу ролл при минимальном газе. что то както не так крутит. болтает чтоль. пока не понял. однозначно на 281 было лучше.
    сам полёт плавней.
    посмотрите видео. что скажите. специально записал эти режимы. особо беспокоит болтанка при добавлении газа.
    хотя это мои придирки. и могу отлетать неплохо. и это будет не заметно.
    пиды Д поднял в два раза. П чуть поднял. иначе совсем болтало.


    хотя может сильно придираюсь. проверил на запасном коптере (281). всё также но получше. процентов на 30-40. (по яв меньше гуляет)

  24. #3181

    Регистрация
    24.07.2016
    Адрес
    Саратов
    Возраст
    26
    Сообщений
    156
    По моему пиды низкие слишком, он у тебя весь болтается и свое положение не держит. У меня коптер хорошо полетел когда я по Р пиды в ~2 раза увеличил, по D в 3-4 в зависимости от оси. Яв только не трогал и так норм. А коптер у меня адекватный, rs2205/blheli_s 20a/dal T5040/T5045BN при весе в 350 грамм без акка.

  25. #3182

    Регистрация
    24.01.2016
    Адрес
    Калуга
    Возраст
    36
    Сообщений
    625
    Цитата Сообщение от упячка Посмотреть сообщение
    . У меня коптер хорошо полетел когда я по Р пиды в ~2 раза увеличил,
    на прошивке РЦ8?

    поднимать ещё Р?



    4\4\16
    xracer spi v3.1
    Последний раз редактировалось rins; 22.08.2016 в 23:06.

  26. #3183

    Регистрация
    24.07.2016
    Адрес
    Саратов
    Возраст
    26
    Сообщений
    156
    Цитата Сообщение от rins Посмотреть сообщение
    на прошивке РЦ8?
    На 523 или 524, это между rc7 и rc8.
    Цитата Сообщение от rins Посмотреть сообщение
    поднимать ещё Р?
    Поднимать надо пока осцилляций не будет или поведение не устроит )) А потом поднимать D, коптер какой то более резкий становится.

  27. #3184

    Регистрация
    05.08.2012
    Адрес
    Украина, ужгород
    Возраст
    61
    Сообщений
    1,774
    Цитата Сообщение от упячка Посмотреть сообщение
    Поднимать надо пока осцилляций не будет или поведение не устроит ))
    Перед этим можно прошится на Betaflight 3.0.0-RC9
    https://github.com/betaflight/betaflight/releases
    RC9 - Support all targets (ignore int pin on pid loop)
    New 1.7.5 configurator supports some additional tuning parameters. Don't fotget to check tooltips for explainations!

    PS И у меня конфигуратор заколдованный, так сам и не обновляется.

  28. #3185
    idk
    idk вне форума

    Регистрация
    18.07.2011
    Адрес
    Москва +7 903 229 34 36
    Возраст
    31
    Сообщений
    3,950
    Записей в дневнике
    2
    Цитата Сообщение от Сергей_Уж Посмотреть сообщение
    PS И у меня конфигуратор заколдованный, так сам и не обновляется.
    может это поможет http://www.aliveinternet.ru/post262284204/ или http://kulibaba.net/soft/browser/chr...l-applications
    также может быть что нужно войти в сам браузер, если вход не выполнен, возле кнопки свернуть окно.

  29. #3186

    Регистрация
    24.01.2016
    Адрес
    Калуга
    Возраст
    36
    Сообщений
    625
    прошил. рц9. ещё не летал. на хрейсер загрузка проца 26% 8\8\16

  30. #3187

    Регистрация
    24.01.2016
    Адрес
    Калуга
    Возраст
    36
    Сообщений
    625

    облетал РЦ9. ну нормально так мне нравится. вроде плавно. и без размазни. (пришлось поднять пиды) частоты 4\4\16 (позже попробую 8\8). ещё похоже D нужно прибавить.
    нужно ещё полетать. из за сильного ветра толком мне понял.
    на 5045х5 отлетал более 5 минут. 1300акб. моторы не грелись.
    летал в довольно сильный ветер. перед посадкой пробовал повисеть. слушается вроде хорошо. немного ветер мешал.

  31. #3188
    idk
    idk вне форума

    Регистрация
    18.07.2011
    Адрес
    Москва +7 903 229 34 36
    Возраст
    31
    Сообщений
    3,950
    Записей в дневнике
    2
    Цитата Сообщение от rins Посмотреть сообщение
    слушается вроде хорошо.
    простите за оффтоп, ужасно "слушается" неприятные помехи и шум, может кому то и нравится конечно...
    выключайте пожалуйста звук на видео, или делайте потише, можно также замену поставить на ютубе после заливки.

  32. #3189

    Регистрация
    24.01.2016
    Адрес
    Калуга
    Возраст
    36
    Сообщений
    625
    в ютубе есть ползунок громкости звука. выставите как вам комфортно. музыку не хочу вставлять. это всё таки тестовый полёт.

  33. #3190

    Регистрация
    24.01.2016
    Адрес
    Калуга
    Возраст
    36
    Сообщений
    625
    https://yadi.sk/d/TXMjdcQbuS3UW
    если кому интересно записи с блекбокс.
    (5ти моторам не удивляйтесь. спалил 1й канал)
    полёт происходил по схеме. взлёт. полный газ. флипы ролы. посадка.

  34. #3191

    Регистрация
    07.09.2014
    Адрес
    Красноярск
    Возраст
    46
    Сообщений
    847
    Записей в дневнике
    9
    RC10 - Defaults // Cleanups // Drop betaflight PIDc from OPBL CC3D target (use hex for full support)

    По уже сложившейся традиции так же вышел новый конфигуратор -1.7.6

  35. #3192

    Регистрация
    25.05.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Возраст
    35
    Сообщений
    3,022
    Записей в дневнике
    2
    Отлично, заодно починили перепутанные местами выходы моторов 3 и 4 на мозге OMNIBUS.

  36. #3193

    Регистрация
    05.08.2012
    Адрес
    Украина, ужгород
    Возраст
    61
    Сообщений
    1,774
    Цитата Сообщение от Razutov Посмотреть сообщение
    RC10 - Defaults // Cleanups // Drop betaflight PIDc from OPBL CC3D target (use hex for full support)

    C RC8 изменения в CLI

    New setting

    set blackbox_on_motor_test = OFF Возможные значения [OFF,ON]


    New Defaults

    set dterm_notch_hz = 260
    set dterm_notch_cutoff = 160

    set pid_at_min_throttle = ON

    set failsafe_procedure = DROP Возможные значения [AUTO-LAND,DROP]

  37. #3194

    Регистрация
    06.03.2004
    Адрес
    М.О. г.Климовск
    Возраст
    35
    Сообщений
    930
    Похоже каким-то образом испортил выход buzzer на клоне sp racing f3. Подскажите пожалуйста, можно в cleanflight/betaflight назначить один из свободных выходов для пищалки?

  38. #3195
    Учит правила (до 24.12.2016)
    Регистрация
    27.09.2006
    Адрес
    СПБ - Хельсинки
    Возраст
    36
    Сообщений
    973
    Подскажите, почему может дергаться квадрик на холостых (1050 и 1070 пробовл ставить), армлю начинают крутится пропы и он стоя на земле дергается, не пытается улететь и вроде AirMode выключен еще не набрал же он 1300... а его дергает. Если дать газу и взлететь все окей висит ровно, управляется. Летать я еще не летал на нем, думал это баг мозга, заказал еще 1 мозг вот собрал, аналогично все... дергается на холостых.
    Регули пробовал другие ставить.

  39. #3196

    Регистрация
    03.04.2015
    Адрес
    Барановичи, РБ.
    Возраст
    25
    Сообщений
    1,410
    Цитата Сообщение от DuDlik Посмотреть сообщение
    Подскажите, почему может дергаться квадрик на холостых (1050 и 1070 пробовл ставить), армлю начинают крутится пропы и он стоя на земле дергается, не пытается улететь и вроде AirMode выключен еще не набрал же он 1300... а его дергает. Если дать газу и взлететь все окей висит ровно, управляется. Летать я еще не летал на нем, думал это баг мозга, заказал еще 1 мозг вот собрал, аналогично все... дергается на холостых.
    Регули пробовал другие ставить.
    А какой стоит луптайм и протокол регулей?

  40. #3197
    Учит правила (до 24.12.2016)
    Регистрация
    27.09.2006
    Адрес
    СПБ - Хельсинки
    Возраст
    36
    Сообщений
    973
    Цитата Сообщение от wanted212 Посмотреть сообщение
    А какой стоит луптайм и протокол регулей?
    4/4 пробовал
    4/4/32 пробовал
    Мультишот
    Регули blheli_s cicada 30a, они же на другом квадрике 4/4/32 летают прекрасно
    Самое интересное я вот сижу и думаю, он же когда я его армлю не должен использовать PID сначала, че он вообще придумал прыгать то )

  41. #3198

    Регистрация
    24.01.2016
    Адрес
    Калуга
    Возраст
    36
    Сообщений
    625
    в английском не силён. кто может рассказать про эти настройки?


    переводил и ломал голову над Р.
    получилось в итоге что значение 1 равно предыдущему пид контроллеру. всё что меньше
    то..
    "меньшее значение дает меньше перерегулирование и плавное поведение.
    слишком низкие значения могут замедлить реакцию "

    про D кто расскажет? а то там совсем ахтунг с переводом.
    Последний раз редактировалось rins; 24.08.2016 в 21:06.

  42. #3199

    Регистрация
    25.05.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Возраст
    35
    Сообщений
    3,022
    Записей в дневнике
    2
    Цитата Сообщение от rins Посмотреть сообщение
    про D кто расскажет? а то там совсем ахтунг с переводом.
    Вот пару дней назад делал свободный краткий пересказ этого видео коллегам в чате, просто скопирую:

    хочешь летать как кореец, двигаешь D сетпоинт вправо, хочешь плавно как skitzo, двигаешь влево
    P сетпоинт Борис сказал что 0.75 идеал, лучше не трогать (в последней версии уже 0.8)
    если двигаешь P вправо, то резче реагирует на быстрые движения стиков (больше вес ошибки управления, чем внешних воздействий)
    и еще rc smoothing разный в зависимости от D setpoint, когда в режиме Auto
    алгоритм автоматом меняется

    сглаживание команд управления, чтобы не было резких лестниц когда дергаешь стик
    они плохо влияют на контроллер
    там Борис придумал новый алгоритм сглаживания чтобы задержки не было

    когда D сетпоинт большой, сильнее сглаживается
    когда меняешь P сетпоинт, пиды тоже желательно перенастраивать

  43. #3200

    Регистрация
    05.08.2012
    Адрес
    Украина, ужгород
    Возраст
    61
    Сообщений
    1,774
    Цитата Сообщение от idk Посмотреть сообщение
    может это поможет http://www.aliveinternet.ru/post262284204/ или http://kulibaba.net/soft/browser/chr...l-applications также может быть что нужно войти в сам браузер, если вход не выполнен, возле кнопки свернуть окно.
    Скорее всего моя ошибка не выполнен вход в аккаунт. Ну и уже пару дней по ящику говорят что через 2 года хром лавочку прикрывает, магазин приложений ликвидируют. Вроде это как ссылки на ресурсы где приложения живут их решили убрать.

+ Ответить в теме

Похожие темы

  1. Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
    от VladislavVY в разделе Аппаратура радиоуправления
    Ответов: 2152
    Последнее сообщение: 29.11.2016, 04:42
  2. Перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
    от Musgravehill в разделе Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.
    Ответов: 2806
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 21:08
  3. Косяки SJ4000 или выбор нормальной прошивки.
    от korall в разделе Полеты по камере, телеметрия
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 12:38
  4. Продам Полетники, моторы, регули, пропы, светодиоды.
    от Aminokislota в разделе Барахолка. Квадрокоптеры и другие многороторные системы
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 19:13
  5. Ошибка при прошивке регулятора
    от den730 в разделе Бортовая электроника
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.12.2014, 08:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения