Специальные цены   новые товары
+ Ответить в теме
Страница 91 из 105 ПерваяПервая ... 81 89 90 91 92 93 101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,601 по 3,640 из 4200

Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников

Тема раздела Мини и гоночные коптеры до 300мм в категории Квадрокоптеры и мультироторы; Барометр отключен, изучаю как достать лог и наверное надо будет снова взлететь. Сейчас перепишу лог что есть, блин как долго ...

  1. #3601

    Регистрация
    22.05.2016
    Адрес
    Ярославль
    Возраст
    65
    Сообщений
    82
    Барометр отключен, изучаю как достать лог и наверное надо будет снова взлететь.
    Сейчас перепишу лог что есть, блин как долго выкачивает.

  2.  
  3. #3602

    Регистрация
    01.05.2014
    Адрес
    Москва, Перово
    Возраст
    42
    Сообщений
    1,396
    Записей в дневнике
    1
    Сделал сборку Betaflight 3.0 для Openpilot Revolution, у которой на 5-м моторном выходе buzzer, а на 6-м LED Strip.
    Вдруг кому-то надо. Сегодня на ней летал, все работает.
    Для buzzer, естественно, требуется полевой транзистор N-типа, я использовал BS170


    Цитата Сообщение от Александр Г. Посмотреть сообщение
    Но проблему мою это увы не решило, видимо глюк контроллера.
    Пропишите еще в CLI команду set min_check=1020
    Суть в том, чтобы поставить как можно меньше, но чуть выше минимального уровня стиков на вкладке receiver. Если там 1000, то можно ставить и 1010. И еще установите min_throttle поменьше, например, 1050
    Последний раз редактировалось PaulM; 18.09.2016 в 19:57.

  4. #3603

    Регистрация
    22.05.2016
    Адрес
    Ярославль
    Возраст
    65
    Сообщений
    82
    Мда, лог ни о чем. Теперь до следующего полета, но вот когда...
    8 Мб это на сколько минут или секунд при 1К логин рейт, успею взлететь? Или точнее успею ли отключить питание.
    Последний раз редактировалось Александр Г.; 18.09.2016 в 20:27.

  5. #3604

    Регистрация
    19.01.2015
    Адрес
    Тюмень
    Возраст
    30
    Сообщений
    331
    Записей в дневнике
    2
    Цитата Сообщение от Александр Г. Посмотреть сообщение
    успею взлететь?
    Более чем. Давайте уже лог, аж интересно стало что у вас такое

  6.  
  7. #3605
    Учит правила (до 10.12.2016)
    Регистрация
    08.04.2012
    Адрес
    Саратов
    Возраст
    30
    Сообщений
    1,604
    Цитата Сообщение от Александр Г. Посмотреть сообщение
    Мда, лог ни о чем.
    А почему не о чем?

  8. #3606
    Учит правила (до 24.01.2017)
    Регистрация
    30.07.2013
    Адрес
    Москва
    Возраст
    40
    Сообщений
    95
    Цитата Сообщение от Spartak1245 Посмотреть сообщение
    Из-за чего могут идти зерна на экране когда завожу моторы?
    из-за помех
    попробуйте подальше разместить провода камера-OSD, OSD-VTX от регуляторов или использовать экранированные провода

  9. #3607

    Регистрация
    22.05.2016
    Адрес
    Ярославль
    Возраст
    65
    Сообщений
    82
    Цитата Сообщение от rushan Посмотреть сообщение
    Более чем. Давайте уже лог, аж интересно стало что у вас такое
    Работа, погода, а самому то как интересно. Надеюсь вечером.

  10.  
  11. #3608
    Учит правила (до 10.12.2016)
    Регистрация
    08.04.2012
    Адрес
    Саратов
    Возраст
    30
    Сообщений
    1,604
    У airbot f4/flip32 f4 починили пищалку =) Спасибо AndWho с рцгроупс

    Как же мне ее не хватало ))

  12. #3609

    Регистрация
    10.05.2015
    Адрес
    Россия, москва (бирюлёво)
    Возраст
    41
    Сообщений
    1,135
    Записей в дневнике
    5
    Цитата Сообщение от PaulM Посмотреть сообщение
    Сделал сборку Betaflight 3.0 для Openpilot Revolution, у которой на 5-м моторном выходе buzzer, а на 6-м LED Strip.
    Вдруг кому-то надо. Сегодня на ней летал, все работает.
    А вы бы добавили в исходники, чтоб Борис это прикрутил в прошивке. Сделать бы еще VBAT

  13. #3610

    Регистрация
    01.05.2014
    Адрес
    Москва, Перово
    Возраст
    42
    Сообщений
    1,396
    Записей в дневнике
    1
    Цитата Сообщение от Mugz Посмотреть сообщение
    А вы бы добавили в исходники, чтоб Борис это прикрутил в прошивке. Сделать бы еще VBAT
    Развитие таргета REVO идет каким-то странным путем. Под этим таргетом работают всякие левые платки типа airbot f4/flip32, как выше в сообщении Кариёзного монстра. А там баззер разведен туда, куда в настоящей REVO подключен второй светодиод, и цеплять туда баззер неудобно. Не знаю, как тут быть.

    А насчет VBAT - там же он и так есть и корректно работает. Current/sonar port, pin4
    Но надо паять резисторный делитель, это программно не сделаешь

    Я кстати на выходных писал кипятком, летая на BF 3.0 на плате BlueJayF4 с MPU6500, установленной на силиконовых кольцах.
    Управление просто безумно четкое, на регулях Aikon SEFM моторы работают очень гладко и тихо. Пиды при этом стоковые, добавил только рейты.
    На батарее Drone Labs 1500mAh летал между деревьями на средней скорости, время полета 12 минут (!!!!!!!). Есть подтверждающее видео.
    У меня старый коптер столько не висел. На графенах 1000 - 8 минут, 1300 - 10 минут. Сказал бы мне кто, не поверил бы.
    Даже если пободрее летать, как было на следующей день, выходило не сильно меньше, минут 11.
    Коптер весит 337 грамм без батареи (но со всем остальным), рама QAV210 текстолит, моторы Кобры 2204 2300kv. В блекбоксе линии гиры достаточно малошумные.

    Второй коптер с Revo (MPU6000) без колец, вес легче, 305гр, рама QAV210 карбон, моторы ZMX V2, но при этом летал меньше. Но у него и моторы подзуживают, надо попробовать тоже на кольца поставить. Блекбокс пока не смотрел.
    Последний раз редактировалось PaulM; 19.09.2016 в 17:33.

  14. #3611

    Регистрация
    13.06.2015
    Адрес
    Мытищи
    Возраст
    32
    Сообщений
    607
    Записей в дневнике
    1
    Цитата Сообщение от PaulM Посмотреть сообщение
    Есть подтверждающее видео.
    Я б посмотрел, если не лень запилить сюда)))

  15. #3612
    Учит правила (до 10.12.2016)
    Регистрация
    08.04.2012
    Адрес
    Саратов
    Возраст
    30
    Сообщений
    1,604
    Цитата Сообщение от PaulM Посмотреть сообщение
    Развитие таргета REVO идет каким-то странным путем. Под этим таргетом работают всякие левые платки типа airbot f4/flip32, как выше в сообщении Кариёзного монстра. А там баззер разведен туда, куда в настоящей REVO подключен второй светодиод, и цеплять туда баззер неудобно
    Там кстати смешная ситуация. В таргете REVO выход PB4 ассоциировался с led1 и пищалкой одновременно. Что явная ошибка при копировании, в рево нет пищалки ) Автор airbot f4 при создании своей платы ориентировался на хедер таргета revo и развел пищалку на PB4. Теперь кстати в таргете REVO led1 не подключен никуда. Туда ему и дорога имхо

  16. #3613

    Регистрация
    10.05.2015
    Адрес
    Россия, москва (бирюлёво)
    Возраст
    41
    Сообщений
    1,135
    Записей в дневнике
    5
    Цитата Сообщение от PaulM Посмотреть сообщение
    А насчет VBAT - там же он и так есть и корректно работает.
    Это Current а не монитор вольт на батарейке. И нужен доп сенсор к нему

  17. #3614

    Регистрация
    30.07.2012
    Адрес
    Клин
    Возраст
    24
    Сообщений
    2,588
    Кстати, вот столько весит аллегро без рогов:


  18. #3615

    Регистрация
    01.05.2014
    Адрес
    Москва, Перово
    Возраст
    42
    Сообщений
    1,396
    Записей в дневнике
    1
    Цитата Сообщение от Mugz Посмотреть сообщение
    Это Current а не монитор вольт на батарейке. И нужен доп сенсор к нему
    Ну что за упрямство. Не знаете-не говорите. Датчик тока на пине 3, я же ссылку на мануал дал.

    Цитата Сообщение от Zefol Посмотреть сообщение
    Я б посмотрел, если не лень запилить сюда)))
    Вот техническое видео со второго коптера, только смотреть надо без звука.

    В середине есть посадка на полминуты для очистки линзы от дождя, поэтому в итоге чуть меньше 12 минут.
    Первый коптер летал чуть больше, но там видео похуже из-за настроек камеры, которые я забыл сделать.
    OSD глючит, надо что-то делать, это Matek HUBOSD-X первых ревизий.

  19. #3616

    Регистрация
    10.05.2015
    Адрес
    Россия, москва (бирюлёво)
    Возраст
    41
    Сообщений
    1,135
    Записей в дневнике
    5
    Цитата Сообщение от PaulM Посмотреть сообщение
    Ну что за упрямство. Не знаете-не говорите. Датчик тока на пине 3, я же ссылку на мануал дал.
    Датчик ТОКА. Подключаем сначала хрень которая всё это мониторит, затем от неё подключаем к пину. Вольтаж батарейки она покажет? Или только ТОКИ? На обычных полетниках есть возможность подключить на прямую клемы от батарейки и тебе покажут вольтаж. Тут этого нет!

  20. #3617

    Регистрация
    01.05.2014
    Адрес
    Москва, Перово
    Возраст
    42
    Сообщений
    1,396
    Записей в дневнике
    1
    Упрямый, но читать не умеете или не хотите.
    на пин 4 паяется делитель из двух резисторов и мониторинг напряжения полноценно работает. Я так и сделал.
    Датчик тока (аллегро или резистивный) тоже при необходимости подключается, но на ПИН ТРИ.

  21. #3618

    Регистрация
    17.05.2015
    Адрес
    Псков
    Возраст
    32
    Сообщений
    76
    To PaulM,есть какие то ньюансы подключения осд к revo c rtf, у меня не работает ни на одном из портов?

  22. #3619

    Регистрация
    01.05.2014
    Адрес
    Москва, Перово
    Возраст
    42
    Сообщений
    1,396
    Записей в дневнике
    1
    У меня на этом коптере osd не подключен к FC, но вообще нюансов никаких нет, все как обычно.
    MSP на порту не забыли включить?

  23. #3620

    Регистрация
    17.05.2015
    Адрес
    Псков
    Возраст
    32
    Сообщений
    76
    Включено,пробовал на всех трех портах. Ок спасибо.

  24. #3621

    Регистрация
    10.05.2015
    Адрес
    Россия, москва (бирюлёво)
    Возраст
    41
    Сообщений
    1,135
    Записей в дневнике
    5
    Цитата Сообщение от PaulM Посмотреть сообщение
    Упрямый, но читать не умеете или не хотите.
    на пин 4 паяется делитель из двух резисторов и мониторинг напряжения полноценно работает. Я так и сделал.
    Датчик тока (аллегро или резистивный) тоже при необходимости подключается, но на ПИН ТРИ.
    Читаю. Не понимаю конструкцию. =) На пальцах покажите?

    Цитата Сообщение от PaulM Посмотреть сообщение
    но там видео похуже из-за настроек камеры
    Линза у вас 2.5?

    Цитата Сообщение от Mugz Посмотреть сообщение
    Читаю. Не понимаю конструкцию. =) На пальцах покажите?
    Всё. Сам нашел.
    http://opwiki.readthedocs.io/en/late...e_current.html

  25. #3622

    Регистрация
    01.05.2014
    Адрес
    Москва, Перово
    Возраст
    42
    Сообщений
    1,396
    Записей в дневнике
    1
    Цитата Сообщение от Mugz Посмотреть сообщение
    Линза у вас 2.5?
    Да

  26. #3623

    Регистрация
    16.09.2008
    Адрес
    Москва
    Возраст
    41
    Сообщений
    3,875
    Цитата Сообщение от PaulM Посмотреть сообщение
    Вот техническое видео со второго коптера, только смотреть надо без звука.
    Паш, какая камера у тебя и какие настройки?
    Уж очень она хорошо показывает
    Кстати, токи какие то нереально маленькие.
    Если бы не летал 12 минут, не поверил бы что это так.

  27. #3624

    Регистрация
    30.07.2012
    Адрес
    Клин
    Возраст
    24
    Сообщений
    2,588
    Цитата Сообщение от PaulM Посмотреть сообщение
    OSD глючит, надо что-то делать
    Оно уплывает, когда напряжение 5В становится слишком низким

  28. #3625

    Регистрация
    22.05.2016
    Адрес
    Ярославль
    Возраст
    65
    Сообщений
    82
    С утра погода более менее.
    Коптер стартанул сразу после арминга и в вишню, два винта как с куста. Ручку газа вообще не трогал, на минимуме.
    Все настройки как и писал ранее.
    В черном ящике я не силен, но как мне кажется что-то уж сильно большие вибрации по ролу.
    ПС. Пока пил кофе мысль пришла- похоже я балбес, контроллер закреплен на небольшой толстой шайбе 2-х ст. 3М и его колбасит в поперечной оси. Может такое быть?
    Вложения
    Последний раз редактировалось Александр Г.; 20.09.2016 в 08:14.

  29. #3626
    Учит правила (до 10.12.2016)
    Регистрация
    08.04.2012
    Адрес
    Саратов
    Возраст
    30
    Сообщений
    1,604
    Дичайшие вибрации, либо дико задранные пиды, либо слишком большой Strenght(Angle). Вот коптер и не может приземлится. При этом еще звук от коптера странный должен исходить. Был бы лог в акро можно было бы точнее сказать.

  30. #3627

    Регистрация
    22.05.2016
    Адрес
    Ярославль
    Возраст
    65
    Сообщений
    82
    Цитата Сообщение от Кариёзный монстр Посмотреть сообщение
    Дичайшие вибрации, либо дико задранные пиды, либо слишком большой Strenght(Angle)
    Там всё по умолчанию, это прошлый скрин, но ничего не менялось, есть аномалии?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg‎
Просмотров: 33
Размер:	46.9 Кб
ID:	1253080  

  31. #3628
    Учит правила (до 10.12.2016)
    Регистрация
    08.04.2012
    Адрес
    Саратов
    Возраст
    30
    Сообщений
    1,604
    Цитата Сообщение от Александр Г. Посмотреть сообщение
    Там всё по умолчанию, это прошлый скрин, но ничего не менялось, есть аномалии?
    В логе можно настройки посмотреть, скрин не нужен. Причины я назвал, точнее сказать не могу - лог был в Angle.

  32. #3629

    Регистрация
    13.06.2015
    Адрес
    Мытищи
    Возраст
    32
    Сообщений
    607
    Записей в дневнике
    1
    Цитата Сообщение от PaulM Посмотреть сообщение
    Вот техническое видео со второго коптера, только смотреть надо без звука.
    Спасибо! Скорости небольшие, но летает шикарно))) Прям для души!
    Я пока тоже не крутил пиды, и при таком темпе полета как у тебя мне очень нравится поведение коптера (250 рама, вес без аккума 280 гр.). Флипы делает тоже ровно, но при резвом развороте на месте немного потряхивает. При сбросе высоты (спуск на мин оборотах) и последующей попытке прекратить снижение/стабилизировать - колбасит сильно.

  33. #3630

    Регистрация
    01.05.2014
    Адрес
    Москва, Перово
    Возраст
    42
    Сообщений
    1,396
    Записей в дневнике
    1
    Цитата Сообщение от Serёga Посмотреть сообщение
    Паш, какая камера у тебя и какие настройки?
    Уж очень она хорошо показывает
    Обычная HS1177, только линзу поменял на нормальную 2.5 от surveilzone (на более широкой линзе скорость, кстати, кажется меньше).
    Настройки из интернета:

    EXPOSURE
    BRIGHTNESS: 065
    DWDR: ON
    DWDR-> LEVEL: 063

    IMAGE ADJ.
    CONTRAST: 100
    SHARPNESS: 031

    DISPLAY: USER
    DISPLAY -> GAMMA: 0.50
    DISPLAY -> PED LEVEL: 025
    DISPLAY -> COLOR GAIN: 220

    Последний параметр только вроде немного меньше, где-то 180-200. И еще 2DNR отключен.

    Цитата Сообщение от lokanaft Посмотреть сообщение
    Оно уплывает, когда напряжение 5В становится слишком низким
    Я тоже так думаю, только там все-в-одном включая BEC и OSD, люди должны были проектировать совместную работу и корректную разводку. Параллельно акку кондер на 1000uF. Планирую поставить кондер на 5в небольшой и попробовать.

    Цитата Сообщение от Zefol Посмотреть сообщение
    Скорости небольшие, но летает шикарно))) Прям для души!
    Самое интересное, что это второй коптер, первый летает лучше, очень плавно
    Быстрее на второй день полетов тоже пробовал летать, когда привык к трассе, но там слишком много деревьев, чтобы летать прям уж на полном газу, ну или скил надо точить.

  34. #3631

    Регистрация
    30.07.2012
    Адрес
    Клин
    Возраст
    24
    Сообщений
    2,588
    Цитата Сообщение от PaulM Посмотреть сообщение
    только там все-в-одном включая BEC и OSD
    Я именно на этой плате и заметил этот глюк и уже описывал в теме. Минимосд восстанавливается обратно после просадки, а эта нет, может вылезти где нить несколько символов и всё.

  35. #3632

    Регистрация
    23.02.2015
    Адрес
    Stuttgart, Германия
    Возраст
    35
    Сообщений
    1,496
    Цитата Сообщение от PaulM Посмотреть сообщение
    И еще 2DNR отключен.
    Почему? AGC тоже выключено?

  36. #3633

    Регистрация
    01.05.2014
    Адрес
    Москва, Перово
    Возраст
    42
    Сообщений
    1,396
    Записей в дневнике
    1
    Потому что ИМХО шумоподавитель такого рода тут скорее во вред, чем для пользы. Что такое AGC не знаю, не трогал.

    Цитата с первого сайта из поиска:
    Недостатком фильтра является потеря мелких деталей, замыленность изображения (мультяшность), некачественная отработка на движущихся областях изображения.

    Но мы несколько отклонились от темы, сорри.

  37. #3634

    Регистрация
    12.01.2007
    Адрес
    земля Хессен, Германия
    Возраст
    41
    Сообщений
    355
    Записей в дневнике
    3
    Снова мне показалось интересным в отношении фильтров, то, что написал ctzsnooze (http://www.rcgroups.com/forums/showp...ostcount=38600).
    Вот частичный перевод:

    Во-первых, помни, что видимый уровень шумов в текущем blackbox viewer "накопительный" - видимый уровень шума будет больше в более длинных по времени логах.

    Например, если просмотреть спектр 4х минут лог файла, то он будет в 8 раз больше, чем на логе длиной 30 секунд; ну и 30и секундный файл с одинаковым уровнем шума, покажет половину шумов файла длиной в одну минуту.

    Это может быть обманчивым, если, например, ты поменял значения фильтров и записал очень короткий лог, и теперь видишь улучшения.

    ...

    Мой интерес в уменьшении шумов сводится к избежанию нагрева моторов и потери мощности на полном газу.

    Шум приводит к нагреву моторов, если сигнал в моторы изменяется с резкой амплитудой. Энергия теряется (преобразовывается в тепло) из-за присутствующего шума и не переводится в rpm. Как правило, больше шума = меньше эффективность, больше тепла. Если есть 10% шума, то примерно такой-же процент заряда батареи коту под хвост (наверно даже больше, например 15%, так как производство тепла ^2).

    Шум уменьшает мощность на полном газу потому, что, если контроллеру надо вывести мотор на 100% оборотов, то он уменьшает мощность на других моторах. Если сигнал, поступающий в моторы, шумный, моторы случайным образом будут подскакивать до 100% из-за шума и контроллер уменьшит мощность на других моторах соответственно. То есть, если есть 10% шума, то контроллер будет зарезать мощность на 5%-10% плюс к 15% потери мощности из-за самого шума.

    Очевидно, с точки зрения эффективности мотора, меньше шума в сигнале - мотору лучше.

    На данный момент я бы использовал график моторов как лучший индикатор шума в системе. Если линии достаточно гладкие большую часть времени, и колебания из-за шума ниже нескольких процентов, то это хорошо.

    ...

    Всё-таки намного лучше устранять источники шумов (гремящие подшибники, баланс пропеллеров, жёсткая рама и тп), чем позже бороться с ними фильтрами.

  38. #3635

    Регистрация
    14.08.2007
    Адрес
    Москва
    Возраст
    28
    Сообщений
    7,585
    Записей в дневнике
    1
    Только у меня файлсейв на 3.0 не работает?
    Делаю все так же,как на 2.7.1,вырубаю аппу и ничего не происходит,только на приемнике диод мигает.
    Мозг Naze 32,настройки файлсейва на скрине.

    http://pixs.ru/showimage/Bezimyanni_...1_23362449.png
    Может что то упустил?

  39. #3636

    Регистрация
    13.06.2015
    Адрес
    Мытищи
    Возраст
    32
    Сообщений
    607
    Записей в дневнике
    1
    Цитата Сообщение от lehuy Посмотреть сообщение
    Может что то упустил?
    Как минимум Drop должно быть. Я ФС-2 вообще выключаю. Самый верный вариант настроить ФС на аппаратуре управления. Нет связи и приемник газ в 0 сам включит.

  40. #3637

    Регистрация
    14.08.2007
    Адрес
    Москва
    Возраст
    28
    Сообщений
    7,585
    Записей в дневнике
    1
    Зачем мне лишние падения? В 90% случаев квадрик "кивает" ангелом,предупреждая о ФС, и через секунду связь восстанавливается и я лечу дальше.
    На 2.7.1 никаких проблем не было,ни разу не упал на ФС за пол года.
    А на 3.0 моторы не меняют скорости вращения ,когда аппу вырубаю.
    Ссыкотно идти летать...

  41. #3638

    Регистрация
    01.02.2011
    Адрес
    Абан Красноярский край
    Возраст
    38
    Сообщений
    1,250
    Цитата Сообщение от lehuy Посмотреть сообщение
    В 90% случаев квадрик "кивает" ангелом,предупреждая о ФС
    так же 2.7.1, о потере связи понимаю только по тому что коптер не слушается меня, ни каких кивков

  42. #3639

    Регистрация
    14.08.2007
    Адрес
    Москва
    Возраст
    28
    Сообщений
    7,585
    Записей в дневнике
    1
    Кивок - это переход с айрмода в ангел,по камере видно как морда задирается.

  43. #3640

    Регистрация
    01.02.2011
    Адрес
    Абан Красноярский край
    Возраст
    38
    Сообщений
    1,250
    Цитата Сообщение от lehuy Посмотреть сообщение
    переход с айрмода в ангел
    а почему он переходит в другой режим? по умолчанию я так понимаю aux,ы блокируются в последнем положении

+ Ответить в теме

Похожие темы

  1. Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
    от VladislavVY в разделе Аппаратура радиоуправления
    Ответов: 2152
    Последнее сообщение: 29.11.2016, 04:42
  2. Перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
    от Musgravehill в разделе Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.
    Ответов: 2806
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 21:08
  3. Косяки SJ4000 или выбор нормальной прошивки.
    от korall в разделе Полеты по камере, телеметрия
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 12:38
  4. Продам Полетники, моторы, регули, пропы, светодиоды.
    от Aminokislota в разделе Барахолка. Квадрокоптеры и другие многороторные системы
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 19:13
  5. Ошибка при прошивке регулятора
    от den730 в разделе Бортовая электроника
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.12.2014, 08:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения